近日,吉林石化公司合成樹脂廠開展的“提高粉料凝聚效果降低COD排放”攻關經過240個小時的工業化試驗后,數據顯示,粉料凝聚效率大幅提高,凝聚廢水中懸浮物降低了90%,廢水COD降低400毫克/升,預計年可創效百萬元。
該廠是中國石油最大的ABS專業生產廠,一直把減少污染排放作為一個國企應當承擔的社會責任。在對廢水COD調研過程中,該廠環保管理人員發現中間產品粉料凝聚效果不佳,導致大量的微粉排進廢水系統,是該廠廢水COD的主要來源。為了降低廢水COD,該廠組織科研人員成立攻關組,開展“提高粉料凝聚效果降低COD排放”攻關。
科研人員首先通過查閱大量資料,找到了可以提高凝聚效果的輔助凝聚劑—硫酸鎂,然后經過大量實驗,確定了使用硫酸鎂提高凝聚效果的同時對生產不會造成波動。隨后,他們在第三ABS裝置凝聚單元開展工業化試驗,通過對硫酸鎂用量、熟化罐攪拌轉速、熟化罐溫度、儲罐停留時間、脫水機推板壓力、硫酸用量等工藝條件的不斷調整,最終在不影響產品質量的情況下,凝聚廢水中懸浮物從約200毫克/升降低至15毫克/升左右,COD從1750毫克/升左右降至約1350毫克/升。
該廠安全環保科科長張建軍介紹說:“添加硫酸鎂作為凝聚輔助劑,生產成本預計增加70萬元/年。但凝聚分離效率提升后每年可回收粉料64噸,創效96萬元。同時,每年還可減少COD排放約128噸,創效91萬元,合計增加效益117萬元/年。”
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