2015年,上海石化乙烯產(chǎn)量達到83.65萬噸,累計完成年度計劃的104.56%,有利保證并促進了該公司經(jīng)濟效益的提升。在上海石化1號乙烯裝置于2013年退役后,這一產(chǎn)量也創(chuàng)下了現(xiàn)役2號乙烯裝置歷史最高紀錄。
裝置的安全穩(wěn)定運行是產(chǎn)量提升的基本保障,為此,上海石化充分調(diào)動2號乙烯裝置員工的積極性,加強工藝紀律和勞動紀律的執(zhí)行力度,加大巡檢力度,確保巡檢質(zhì)量,以及時發(fā)現(xiàn)并處置各類隱患。去年,他們收到“我為安全作診斷”建議共415項,其中2項為企業(yè)級,極大消除了安全隱患。同時,針對裝置儀表老化易造成誤聯(lián)鎖停車的問題,他們積極推進預防性檢查工作,全年共進行了195點次的檢查,查找并整改問題27項,為裝置安穩(wěn)運行打下了堅實的基礎(chǔ)。
為清除制約裝置長周期穩(wěn)定運行的障礙,他們成立技術(shù)攻關(guān)小組,以問題為導向,逢山開路,遇水搭橋。比如為解決裝置老區(qū)一換熱器一直存在的凍堵問題,他們號召青年員工形成攻關(guān)小組,查閱文獻,利用流程模擬軟件進行建模,并向系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位取經(jīng),查找凍堵產(chǎn)生的原因,對癥下藥,順利將問題解決。除此之外,他們還攻關(guān)解決了無磷水閥門、稀釋蒸汽發(fā)生器內(nèi)漏等問題,打通了裝置長周期穩(wěn)定運行的“任督二脈”。
在去年乙烯市場向好的機遇面前,為多創(chuàng)效益,上海石化充分挖掘2號乙烯裝置的潛能,努力提升裝置負荷。比如去年8月,老區(qū)一臺脫丁烷塔靈敏板溫度偏低,塔壓差較高,裝置被迫降負荷,于是,他們決定對脫丁烷塔進行在線切出清洗。為解決塔內(nèi)物料去處問題,他們查閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、綜合計算,為物料找到了6個“安身處”,使得清洗工作順利開展,并最終解決了塔壓差過高影響裝置負荷的問題。
為激發(fā)員工的工作熱情,他們還積極開展勞動競賽活動。2號乙烯裝置的工藝、設備等條線的專業(yè)技術(shù)人員與班組成員進行裂解爐承包,并將裝置管理人員分配到4個小組中,既解決問題處理中溝通協(xié)調(diào)問題,也營造你追我趕的競賽氛圍。
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